9月22日11时30分,黔西电厂5号机组启动后一次并网成功,经现场确认,机组各项指标稳定,状态良好……机组攀升的负荷、安稳地运行,见证了“探索程度深、检修成本高、攻坚难度大”的巨大挑战被一一破解,5号机组主蒸汽管道振源消除攻坚战取得全面胜利。
黔西电厂5号机组,一个闪耀着“花都明珠”风采并承载“西部大开发”和“黔电送粤”战略担当机组,于2017年12月17日建成投产发电,是贵州省2017年唯一一台获得投产的火电项目机组,单位千瓦工程造价处于全国先进水平。
【资料图】
神秘的振动
“正常,一切正常! 各项振动参数值还要再盯紧! 现场巡检不能松懈。”三号集控室(三控)内主机运行部主任王平难掩兴奋之情说道,黑色镜框后的一双眼睛不时闪着晶莹……这喜悦的背后凝聚了主机人多少个日夜不眠的牵挂和揪心。
作为机组运行“第一感官人”,起初,三控巡操的细心巡检发现了5号机组主蒸汽管道振动的异常:负荷低时,无振响,负荷一高,振响立马出来。由于在电力行业乃至全国都没有可参考、借鉴的案例,在一系列加固处理后,振动还未消除,这对后期振源的消除造成了很大影响,形成了技术上的实质障碍。
“没有参考,只能靠自己! 监测是观察机组异常的关键手段,必须从点找线确定面。”主机运行部副主任颜溪说。每天早上不到8点,颜溪就赶在运行早班交接前来到三控,拿着监测记录本仔细查看,对照DCS系统分析监测数据的趋势,与汽机专业团队绕着主蒸汽管道“听诊”,记录不同时段、不同负荷的振动数据。
连续一个月的潜心监测记录,不仅确定了5号机主蒸汽管系和锅炉本体无异常,还锁定了主蒸汽管道调门处为异常区域,并针对缺陷点,确定在主蒸汽管道上加装振动测点,实时监测振动情况……从那天起,一系列整治举措接连落地,开启了振源消除攻坚战。
1次A修、1次B修、1次C修、2次临修,5号机组主蒸汽管道的5次检修让运行人员将监测做到了极致。他们把每一次解决机组蒸汽管道振动的检修当做手术一样,监测前期,一小时一次地14个点测量,一天测30次以上,为的是把机组“术前、术后”的准备工作及监护工作做扎实,为振源消除攻坚缩小了问题范围。
可能是那个定位销
没有相关案例,那就查阅书籍资料;没有技术借鉴,那就请教权威机构,并记录大量运行数据进行调配整理。
“振动越来越‘嚣张’,必须从根源解决。”黔西电厂生技部汽机专工陈建华凭借着一股不服输的劲头,多次联系多家相关科研单位,开始了专项攻关的“科研”之路。他白天深入现场,观察设备参数,进行线上联合试验检测,夜晚翻阅资料,从机组设备的选型、设计、浇筑情况等条件进行综合考虑,最终拟定治理5号机组主蒸汽管道振动的检修方案。
黔西电厂运行人员现场监测
“观察参数、记录参数、分析参数……10000多组数据并不枯燥,发现异常点的喜悦令人着迷。”陈建华说。
在电力保供的关键时期,黔西电厂为“稳”中求保,被迫选择了停运检查。“一次检修不行就两次……没有钻研做不好的事情!”黔西电厂董事长、总经理易平说。
5号机组A级检修开工后,确定从里到外进行“全身体检”,高压缸返厂恢复“出厂设置”,陈建华在上海疫情反弹和设备技术攻关的双重考验下,毅然前往上海汽轮机厂负责高压缸解体监造。
“因为亲自去,所以才放心。”陈建华坚定向着目标一步步前进。正如他所言,在厂家盯着既放心也能学习设备生产内部的原理,一天积累一点,一定能找出问题根源!
陈建华开始了36天的“搭把手”服务,让上汽厂备受感动,专门成立了黔西电厂5号机组汽轮机高压主汽阀、高调阀检查抢修专班,集中火力全面开展诊断和维修。
高压缸返厂后,5号机组A修完成,启动后主蒸汽管道振动却仍然超标。虽然结果不尽如人意,但问题不在高压缸本体的结论却拨开了问题核心原因的“迷雾”,打消了黔西电厂最大的“疑虑”,也再次燃起了他们深度探索的希望。
问题的聚焦点再次被拉近,黔西电厂便重新优化5号机组主蒸汽管道振动治理专项方案,通过“漏斗式”过滤法来找问题的根本原因。利用流程拆分,对5号机组汽轮机主气门、高压调门检修的每一项步骤进行分析;抢修专班反复翻看厂家发来的设备图纸,建立了主蒸汽管道系统模型,深度分析深埋基建设备里的主控因素。根据现场的相关测点取样管、表管、疏水管等管座上的焊缝进行金属检测,对主气门、高压调门阀座松动后所产生的振动频率进行计算,并将资料与西安热工院共享,最后确定了振动的根源点就在5号机汽轮机高压主气门定位销处。
竟然是全国首例
没有经验可以借鉴,只有“自救”才能“上岸”。黔西电厂专项攻关小组联合厂家等单位,对5号机主蒸汽管道的阀门开展线上联合“听诊”,通过桌面模拟、分段施工、立体作业等方式,抓好每一个实施细节。
实施过程由热机检修部汽机专工唐转江全程负责跟踪协调,“老师傅遇到新问题,对我来说是挑战,更是检验。”唐转江说,作为技术攻关项目,每一次检修的时间都是紧张的,更是大家期待的,要做就一步到位。他暗暗下决心:“必须抓住这个机会,彻底消除振动源问题。”
为确保各项目标和任务不留死角,唐转江抓住这次极高代价的停机检修,组织开展“回头看”工作会,带领抢修专班根据厂部策划方案形成落实责任清单,将拆卸调门检修目标细化分解到人;建立项目策划落实情况动态管理台账,实时掌握检修动态和反馈的问题。万事俱备,“停机”也如期到来。
“忘不了5号机#1、#2高压主汽门阀座定位消压盖压板打开的那一刻,原本固定阀座的插销处是空的! 导致了汽轮机主汽门阀座‘漂移’,从而引起了5号机主蒸汽管道的振动,这也证明了主机运行部所述‘节流现象’。”唐转江说。
隐藏“振源”浮出了水面,黔西电厂会同上汽厂技术人员共同现场检查确认阀座松动情况。确认后,为了满足电力保供需要,攻关组协同上汽厂连夜确定解决方案,在确保高压主汽门阀座为期半年的工作稳固可靠运行,被迫采取临时修复措施。双方火速行动,回装主汽门阀座定位销,对进气侧阀座与阀壳进行整圈密封焊以固定,彻底解决了因定位销未安装引发阀座松动造成的主蒸汽管道振动。
至此,在追逐极致技术的倔强下,黔西电厂破解了全国首例此类型的重大隐患。
在距离5号机组并网运行5个小时后,黔西电厂5号机组负荷稳定升至600MW,振响未出现! 那一刻,在场的人都在欢呼雀跃着,雷鸣般的掌声也在持续不断。
孔令捷
编辑 胡佳易
二审 张谌
三审 黄浩